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针对轻烃稳定系统存在的缺陷所用的改进方案

发布日期:2014-11-03 来源: 中国压缩机网 查看次数: 210
核心提示:  针对轻烃稳定系统存在的缺陷所用的改进方案:  1、该方案不用增加任何设备,只是在原有流程上进行局部改动,即可实现既能增加轻烃产量又能合理利用轻烃冷量。具体操作是将轻烃稳定塔顶流出轻组分不进行外输,而是返回至压缩机出口重新回收其中的重组分。改进后流程图以天然气分公司杏九浅冷装置为例,假设操作工况为:处理量为30×104m3/d,压缩机出口压力为1.6Mpa,制冷负温为-25℃,系统压力为1.5Mpa,轻烃罐压为1.25Mpa.经化工模拟软件PROII理论计算得出,当将轻烃稳定塔顶轻组分直接外输时,气烃产

  针对轻烃稳定系统存在的缺陷所用的改进方案:

  1、该方案不用增加任何设备,只是在原有流程上进行局部改动,即可实现既能增加轻烃产量又能合理利用轻烃冷量。具体操作是将轻烃稳定塔顶流出轻组分不进行外输,而是返回至压缩机出口重新回收其中的重组分。改进后流程图以天然气分公司杏九浅冷装置为例,假设操作工况为:处理量为30×104m3/d,压缩机出口压力为1.6Mpa,制冷负温为-25℃,系统压力为1.5Mpa,轻烃罐压为1.25Mpa.经化工模拟软件PROII理论计算得出,当将轻烃稳定塔顶轻组分直接外输时,气烃产量为59.97t/d;若将这部分轻组分返回至压缩机出口重新回收利用,气烃产量为63.13t/d.因此,流程改进后每天每天将多产轻烃3.16t/d,每年(按330天计算)多产轻烃1043t。

  2、改进方案2该方案可将原轻烃稳定系统拆除,而直接更换一台新换热器,将新增加的换热器作为烃气换热器与贫富气换热器并联。压缩机排出气分离器(一级三相分离器)出口(温度约20℃)分两股进入贫富气换热器和烃气换热器(新增),换热后再进入*终冷却器(氨蒸发器)冷却。其中烃气换热器冷源来自三相分离器出口轻烃(-25℃),轻烃经烃气换热器被加热至10℃左右与排出气分离器出口轻烃混合后进入轻烃罐区。方案2改造后工艺流程图仍以杏九浅冷装置为例,在操作工况不变的情况下,按方案2改造后,经理论计算轻烃产量可达63.551t/d,比改造前多产轻烃3.581t/d,每年(按330天计算)多产轻烃1182t,同时年节约压缩机后水冷器用水量为39600t。

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