兼顾到水洗颗粒除尘之目的,即用18e的深井水与变换气直接换热,采用高效规整填料结构形式的内件,既要满足有足够的传质面积,同时又要控制停留时间以减少CO损耗,达到净化后的变换气彻底除尘、降温、除湿之目的,以确保脱碳液的洁净,改善脱碳的操作环境。
工艺过程及工艺数据工艺过程:40e的变换气经2层规整填料进行传质、传热的同时进行洗涤,理论板数4块即可,然后进入到分离段,分离原理为旋风分离 超滤分离,气相中残余带液量510损耗问题:当P水可吸收3m2,每小时损耗的CO左右,实际损耗的CO<1.对于以煤为原料的尿素厂来讲,CO富裕量在5左右,是完全可以满足工艺条件的。
长期以来,碳丙(PC)脱碳始终存在夏季脱碳净化度下降的问题。由PC脱碳特性曲线可知,35e是个敏感温度,许多厂为了解决夏季气温高的问题,采用氨冷的方法,而使用冷分技术后可使变换气温度降至32e左右。
当PC浓度低于98时开始对碳钢产生腐蚀,而在使用冷分技术后进口变换气温度低于出口的净化气和常解气,使脱碳的水平衡很容易控制。由于将脱硫剂的粉尘洗涤干净,可使PC液保持洁净,则可提高脱碳效率,对于改善脱碳的操作环境将起到良好的作用。
网页评论共有0条评论