随着压缩机转速上升,段间压力逐渐上升,但高压出口压力为零,并伴有嗡嗡响声。经初步分析,认为高压缸隔板损坏,拆开高压缸,发现末级隔板发生变形,将出口堵死。当时,由于没有备件,仅进行机械修复,沿环向将变形的末级隔板进行切削在合成装置检修时,将此块隔板取出,用新的配件换上,但到了装置大修前,新的配件又造成损坏,因没有现成配件,只好又把这块隔板换上,一直使用至今。扩压器轻微变形或流道堵塞,在抢修中发现高压缸流道内有碳黑等杂质堵塞,将隔板拆下后用洗油清洗,开车后段间压力明显下降。
侧板自身存在缺陷设备解体后,从外观上看,侧板的一圈边缘凸台全部脱落,侧板整体完全偏到了出口侧,并堵塞了出口流道。从现场的现状看,说明该侧板受到了从压缩机里面向出口方向的力的作用。在断口处取高倍观察,石墨呈片状,经评定石墨级别为5级。高倍组织为珠光体 片状石墨,组织中未发现其他原始裂纹及缺陷,表面有轻微的腐蚀现象。经宏观及微观检查分析,认为该板失效主要是由于在工作中两侧造成较大压差,在台阶处形成应力集中所致。将本次损坏的隔板更换新配件,开工后102-J运行平稳,高、低压缸出入口各项指标全部正常。为防止损坏事故再次发生,采取如下防范措施:将102-J大副线阀、出口阀及一回一阀改为电动阀,大副线阀和出口阀执行一开一关的逻辑关系。要保证扩压器等配件的质量。制定出压缩机组的运行操作规程,操作人员在操作中,应严格按照操作规程操作,尽可能避免机组发生喘振现象。
网页评论共有0条评论