针对浮环密封存在的缺陷、干气密封所具有的特点,将原浮环密封更换为国产双端面干气密封,动环材料为SiC,静环为FH42A.改造的方法为:取消原有密封油系统,增加了密封气及控制系统。根据密封结构安装的需要,对转子做了改制加工及动平衡,并修磨了转子的定位台肩,台肩对旋转轴线端跳动很小。原浮环密封用干气缓冲罐改为氮气缓冲罐,增加了一个氮气储气罐,改造后的干气密封系统取消了庞大的密封油系统,采用集装式结构,占地面积小,重量轻。
双端面干气密封存在的问题(1)双端面干气密封要求密封介质有稳定的来源,密封介质的中断将会使机组被迫停机甚至损坏密封。岳化烯烃厂富气压缩机组密封介质来自总厂公用系统的空分装置,出现4次氮气压力下降,能维持生产,但存在一定的不安全因素。在氮气的稳定供给方面应采取措施。适当时应配备小型制氮设备,以备应急使用。
(2)密封气与前置隔离气压差PDT202是带停机联锁的测量点。由于该停机联锁只有一个测量点,存在因仪表故障导致误停机的隐患,需在下次大修时改进。压缩机浮环密封改造为双端面干气式密封后,机组受干扰的因素及操作维护工作量大为减少,操作费用大幅度降低,同时原干气分液罐改为氮气缓冲罐后,避免了干气带液带来的不安全因素。
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