在设备安装、运行过程中出现的问题,很多是由于设备制造问题的体现。虽然设备在制造厂经过试车,一些问题已经在制造厂内得到解决,但是还是有一些问题,是到现场经过安装以后才暴露出来。
(1)压缩机运到现场安装后,发现气缸进气法兰偏口将近10mm.缓冲罐安装后,明显感到倾斜,虽经多方调整中体及气缸,仍然没有效果,后来发现是由于中体与气缸连接的定位螺栓孔,不是同时进行分度钻孔,而是分别分度钻孔,这样就存在了一定的误差,导致了气缸进气法兰偏口。*后只好把缓冲罐的入口法兰割开重新进行焊接,以保证缓冲罐的水平。
(2)在安装2台DWD12.9的压缩机时,准备检查连杆的大头瓦的尺寸时,发现连杆螺栓与螺母咬死,没有办法只有把连杆螺栓锯断,经过检查发现是由于连杆螺栓的加工工艺不对造成的。后来调整了螺栓的加工工艺,制作的新螺栓安装后,问题得到解决。
(3)刮油环存在一定的质量问题。刮油环在制造厂没有经过充分的研磨,而且刮油环上有很多铸造缺陷,安装到设备上使用,造成刮油效果不好。
(4)气缸内表面的加工精度达不到设计的要求,势必会缩短活塞环和支承环的寿命。缸体水套、缸盖水套的铸造清砂不彻底,造成水套流动不畅,气缸冷却效果不好。
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