某化工厂合成气压缩机与透平采用膜片联轴器相连,安装中发现,其联轴器短节太长,后更换一个经过高速动平衡的联轴器短节。试车时,随着转速升高,压缩机轴承振动随之加剧,振动以转速平方成比例的速度升高。透平轴承和压缩机轴承的轴心轨迹各自水平、垂直相差近270°,轨迹呈圆形,工频成分占绝对优势,这些特征通常由机器不平衡产生。
起初怀疑是更换的联轴器造成不平衡,为进一步确认故障原因,决定停车并进行启停车瞬态数据分析。瞬态数据显示压缩机轴承3的平衡响应远远高于预期值。
从压缩机结构上分析,造成这种附加力,很大程度上来源于浮环卡涩,在这种情况下,浮环不能和轴一起径向浮动,这时浮环就起一种附加的、状态不佳的轴承作用,从而提高了转子的刚度,使压缩机的平衡共振响应频率接近操作转速,造成高速下很强的振动。
低压缸外侧轴承及密封被解体进行检查,发现转子与密封和轴承摩擦的痕迹,浮环不能正常浮动,导致转子受力,后对浮环尺寸进行调整,再行试车,轴承的瞬态数据显示低压缸平衡共振响应在4900~5400r/min之间。
补焊区及热影响区上有焊接裂纹和未熔合等缺陷,是产生疲劳断裂的主要原因。补焊前后对叶片固溶处理不充分,或未进行固溶处理,造成组织不均匀,增加材料脆性,是加速疲劳裂纹扩展进程的重要因素。
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