工厂脱碳装里采用变压再生工艺后,脱碳能耗达到了国内煤头中型氨厂的先进水平。氨合成工厂原氨合成为DNl00氨合成塔系统,塔内件于1995年由三套管改为YD内件。根据以往的生产经验,该系统平均日产量为30一315tNHa,要使合成氨能力达到12万t/a,合成塔能力显然偏小。
另外合成废锅为后置式,合成反应热回收率低,副产蒸汽量少,且产汽压力低。本着既能节能增产,又尽可能不影响老系统的正常生产,新增一台DN120氨合成塔,采用NC型塔内件,配套设置一台产汽压力为2.45MPa的中置废锅。并将老氨合成塔、冷凝塔和废锅分别改造为目前的冷凝塔、氨分离器和第二氨蒸发器。
尿素装置改造。合成塔工厂原有尿素合成塔三台,其中一台生产,因尿素合成塔塔板结构不合理,制约了生产能力的进一步提高。改造方案有两种可供选择,一是采用双塔运行,其优点是可以增大生产能力而不需要对塔结构作任何改造,缺点是生产操作控制难度较大;另一种是仍采用一台尿素合成塔,但需对塔板进行改造,其优点是生产操作控制非常容易,而投资增加又不多。经综合考虑,采用对塔板进行改造方案。
合成塔塔板采用中国五环化学工程公司开发的新型高效合成塔塔板,该塔板在原筛板塔的基础上增加升气孔、升液管,强化了合成塔内汽液流动状况,增加传质效率。使合成塔在能力增加较大时,其转化率不致于下降反而提高了1%一3%(实测值),达到约63%。采用该新型高效合成塔塔板后,能力可达到650t/d,远远大于国内水溶液全循环法尿素装置合成塔生产强度设计值。自动化控制因历史原因,尿素装置生产操作采用常规仪表控制,自动化水平较低。为此,本方案仪表控制改传统的常规仪表为美国Honeywel公司的集散型控制系统(DCS),实现了装置的全面监控和优化生产操作。
施效果经过近两年的设计和施工,在不影响系统正常生产的情况下,已对部分关键装置进行了改造,完成固定资产投资近400万元,并初步形成了生产能力,其中合成氨*高达356gt/d,低变炉出口低变气中CO含量降至0.15%,脱碳系统吨氨节约低压蒸汽500比,一次脱碳塔出口一次碱洗气Cq含量由6%降低到3%,二次脱碳塔出口COZ含量由0.4%降低到0.2%左右,COZ压缩机的一级吸人压力提高了2一3kPa,氨合成废锅副产蒸汽达到约1000kg/tNH3,合成氨综合能耗下降了7.4GJ/tN氏。尿素产量高达629t/d,彻底消除了造粒塔尿素粘塔现象,尿素成品基本无粉尘。经生产实践证明,其节能效果明显,达到了节能增产的目的。
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