空分用空气压缩机的型号为5L-16/50型,结构型式为往复活塞水冷式,由型号为TK250-14/1180、功率为250kW、电压为6kV的电动机驱动。其亦从大气取气,经过滤和3级压缩后,把温度为106e、压力<3.5MPa的空气送往后续装置,生产高纯度的氮气和氧气。
方案制定当前装置负荷在80%左右,工艺空气压缩机有约8000m3/h(标态)的空气放空。为了避免这部分带压空气的浪费,考虑设计由出口引带压空气至空分作5L空气压缩机后续装置气源,并停开5L空气压缩机。
两系统工艺条件基本相同,在工艺空气压缩机放空气量能满足空分运作的条件下,把工艺空气压缩机放空气引入空分重新利用是完全可行的。而且方案实施后,空分可停用5L空气压缩机,既节省大量电能、改善循环水的控制条件,又改善了空分岗位工作环境。所以,这一方案无论在经济上还是在技术上都是可行的。
操作注意事项(1)使用工艺空气压缩机放空气前,确认工艺空气压缩机运行正常:NIP93%96%,FV02001>4.5万m3/h(标态),P02025>3.85MPa,T02100<543e。(2)当生产满负荷时,工艺空气压缩机产气量45764m3/h(标态),二段炉用气量45750m3/h(标态),除去系统泄漏量,供需基本平衡。所以,当系统满负荷生产时,需及时切换启动5L空气压缩机,保证空分生产稳定运行。(3)使用过程中如遇工艺空气压缩机停车,则需将1#、2#阀全关,同时打开4#阀,按操作规程启动5L空气压缩机。
效果(1)节能效果显著。按年使用工艺空气压缩机剩余空气300d计算,全年可节电230.4万kWh,仅此一项每年为厂节省电费数十万元。(2)5L空气压缩机停运后,每小时可减少循环水排放量40t,使循环水系统的浓缩倍数达到3以上,工艺指标既稳定又容易控制。(3)减少空气压缩机的维修工作量和备件消耗量,节约了空气压缩机润滑油和活塞用机油,大大降低了原材料的耗费和机器磨损。(4)减轻了操作人员的工作量,降低了现场噪音,改善了工作环境。同时,由于工艺空气压缩机空气含油、水量很少,使进入分馏塔的原料气质量大大提高,延长了分子筛的使用寿命,使工艺形成良性循环,保证了稳定生产。(5)由于工艺空气压缩机富裕空气压力高、气量稳定,使空分分厂分馏塔的工艺操作日渐平稳,基本不用进行大幅度调节,从而提高了产品质量,保证了产品纯度。
二次改进(1)流程中3#截止阀的作用是进行压差2.24.1MPa、流量9001000m3/h(标态)的空气调节,一方面由于开度小、不好控制,另一方面高速气流对密封面进行长期冲刷会造成关闭不严的后果,所以在3#阀前加装了一个Y43H)64减压阀。(2)有时工艺空气压缩机空气需要在空分站放空阀排放。但在本次设计中,空分站的排放阀是装在流量表后面,当排放量大于1200m3/h(标态)时,会把流量表/打翻。
设1台换热器E131,用冷却水来降低排放温度;新设2台电导分析仪,及时分析废水中的NH3含量,如果超标及时停止回收;T09709测量点热电偶移至E131后,以便控制出液温度;操作方面保证F09702、F09704加蒸汽量充足,解吸加减负荷幅度不要过大,L09701液位不能过高而漫液,冲洗蒸发时尽量避免T102内NH3、尿素含量过高等。
改造后的效果通过多次设备改造和操作上的改进,1999年9月大修后,装置运行情况良好,排放废水中NH3、尿素含量均在5@10-6以下,排放温度控制在3238e之间,废水已全部回收。工艺冷凝液处理系统自投产以来,在工程技术人员和操作人员的共同努力下,经过多年的摸索、改造,*终实现了排放废水的全部回收,从而减轻了环境污染,缓解了供水紧张,降低了生产成本,为公司创造了良好的经济效益和社会效益。
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