三四级气封漏出的气体在流过油封端面时,由于射流作用,在油封的外端面处形成一定的真空度,此真空度与气封泄漏的气流成函数关系,气流流速越高,则此真空度值越大,当此数值(负值)低于主机箱中的真空度时,润滑油便在压力作用下从油封喷出。这一点也说明了为什么一二级油封漏油而三四级油封漏油这一现象,原因在于三四级出口气体压力较高,形成的真空度也较大,所以造成三四级油封漏油,而一二级油封尚未构成漏油的足够真空度所以不漏油,当时我们也想到了在厂家几次试车中均未发现三四级油封漏油现象,原因就在于当时各级的出口压力均在0.2MPa左右,尚未构成漏油的条件,所以没有漏油。在仔细观察三四级油封漏油情况时,四级漏油量较三级更大,这一点更证明了以上分析的正确性。在以上二条原因中,第(2)点由于设计和制造的原因,已无法更改。我们也试图在油封气封间加隔离板,但因结构所限无法实施,所以把消除漏油的关键集中在第(1)点油量控制上。经查阅润滑设计手册和计算,把原来2个直径16mm上油孔用加丝堵的办法改成2个直径8mm的上油孔,供油量减小到原来的1/4,按规范标准,此值中仍在理想值范围内;把原来气封下部4个直径4mm孔加工成一个截面为50×4mm2条形孔,使进入油封的润滑油能立即通畅地流回主机箱中。
压缩机*终72小时试运转1998年春季,我们经过几个月的充分整改后,对此台压缩机试运成功有较大的信心。我们对压缩机再一次进行试运,试行终于成功,试车结果如下:(1)一二三四级轴承处的振动值分别为24Lm、25Lm、13Lm、18Lm.根据原设计(1997年)二级轴承处振动值仍然超过标准值24.41Lm,然而98年春季试运时生产厂家的设计标准已改为采用美国API672标准,依据此标准,二级转子振动值应不超过25.8Lm,所以各级转子振动值均在标准范围内;(2)各级轴承温度均在理想值40℃~50℃之间;(3)三四级油封漏油现象完全消除。
经过几个小时的试运之后,以上数据达到稳定,于是投入72小时正试试运。压缩机顺利地通过了72小时试运。经研究决定直接投入生产运行。此台压缩机从投入生产运行以来除人为停机外,一直运行正常,再没出现过任何设备本事故障。
转子动平衡精度是决定转动设备*常见*主要的原因,尤其对于大型高转速设备更是如此,生产厂家和使用单位都应予以充分重视。此类型的压缩机在结构设计时,应充分考虑到气封泄漏对油封的影响,使气封和油封布局合理,避免因射流作用而产生漏油现象。对于刚性转子,高精度的低速动平衡合格可以保证高速动平衡合格。我厂压缩机所获取的这一成功经验尚需进一步的理论推算和证明。
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