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组配体压缩机组晃震问题解析和处置

发布日期:2012-06-12 来源: 中国压缩机网 查看次数: 48
核心提示:   故障原因分析对于出现的故障,我们进行了认真地分析,初步判断认为,机组振动高主要是由于联轴节膜片断裂所引起,判断依据如下:(1)机组出现轴振动高前后,压缩机的运行工况稳定,压缩机的进/出口压力、温度、流量均没有显著的变化,基本可以排除由于工艺波动原因引起轴振动的可能性。  (2)机组出现轴振动高前后,机组的油系统一直运行稳定,进油压力、进油温度、流量等参数全部正常,可以排除油系统运行不稳造成机组振动的可能性。  (3)机组出现轴振动高前后,机组的轴承运行正常,轴承温度以及回油温度等参数全部正常,可

  故障原因分析对于出现的故障,我们进行了认真地分析,初步判断认为,机组振动高主要是由于联轴节膜片断裂所引起,判断依据如下:(1)机组出现轴振动高前后,压缩机的运行工况稳定,压缩机的进/出口压力、温度、流量均没有显著的变化,基本可以排除由于工艺波动原因引起轴振动的可能性。

  (2)机组出现轴振动高前后,机组的油系统一直运行稳定,进油压力、进油温度、流量等参数全部正常,可以排除油系统运行不稳造成机组振动的可能性。

  (3)机组出现轴振动高前后,机组的轴承运行正常,轴承温度以及回油温度等参数全部正常,可以排除轴承故障引起机组振动高的可能性。

  (4)转子系统除过转轴和叶轮,剩下的主要部件即为联轴节,而联轴节*脆弱的零件即为联轴节膜片,而且上次大修期间,检查时,就发现联轴节膜片有断裂的现象,由于没有国外备件,因此临时采用国内备件更换,而且原来也曾出现过联轴节膜片断裂的现象。

  据此,我们判断机组轴振动高的原因主要是由于联轴节膜片断裂所引起。

  采取的特护措施由于公司原计划于2006年2月中旬停车,进行一、二期装置的碰头和消除一期装置的缺陷。如果提前进行合成气压缩机的检修工作,预计*快也需要1d半时间,影响尿素产量2600t左右,而如果机组坚持运行,到2月15日停车,由于负荷低所影响的产量大约3000t左右,而经过判断,机组的振动高主要由于联轴节膜片故障所引起,坚持运行,不会对机组构成损坏,经过权衡后,我们决定合成气压机暂不检修,继续运行。

  为保护设备的安全运行,我们成立了合成气压缩机特护小组。1月24日,经特护小组讨论决定,采取以下临时特护措施:1)严格控制K1850转速不大10300r/min(以TDM室的数据为准),振动值不超过62μm,加、减负荷按操作法要求缓慢稳定进行。2)中控PV1713压力设定为5.1MPa,(原为4.7MPa左右,提高入口压力,降低压缩比,减低机组的扭矩)保持k1850转速的稳定。

  3)合成工段尽*大限度优化合成塔(R1801)工况,严格控制H2/N2比例和V1801分离液位,并通过调整氨冷冻系统负荷控制入塔氨含量不大于2.7%。4)稍提高合成塔(R1801)一段入口温度,以利合成反应的进行,但热点温度严格控制<496℃。

  机组现场巡检时加强对低压缸轴振动、轴承温度、回油温度、污油扑集器液位等参数的监护,报表记录真实及时。

  运行过程中如遇轴振动突然上涨,超过62μm时,及时汇报总控及特护小组,并作减负荷处理。如减负荷处理无效,应及时果断停车,保证设备安全。

  机组检修、检查和处理2006年2月15日,装置按照计划停车。停车后,我们对合成气压缩机组进行了全面地检查,检查及处理结果如下:1)低压缸和透平之间的两组联轴节膜片均出现问题,低压缸侧的膜片一面断裂2片,另外一面断裂4片,透平侧的膜片两面均断裂2片,本次检修更换成国外进口备件。

  2)透平侧和高压缸之间的联轴节膜片完好。

  3)透平的止推轴承总串量达到0.45mm,但止推轴承两侧推力瓦块表面基本完好,没有明显的磨损痕迹,本次检修重新加工调整垫进行调整,调整后总串量为0.28mm,满足设计要求。

  4)透平出口侧径向轴承设计间隙为0.2~0.25mm,实际间隙达到0.40mm,但由于新轴承径向间隙已经达到0.38mm,因此本次检修未更换。

  运行效果合成气压缩机组的探头布置如1图所示:123456789101112819高压缸透平低压缸合成气压缩机组的探头布置图机组检修前后,各部位的振动、轴位移值如表1所列:从可以看出,检修前,机组的转速在10300r/min以下,低压缸8、13两个探头位置和透平4、16两个探头位置的振动值很大;检修前,压缩机高压缸1、19两个探头位置和透平6、14两个探头位置的轴位移较大。

  

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