天然气系统的联锁设计如下:正常跳车(或打闸)后,当氧阀关(或氧气调节阀关)及氧流量LLL后,天然气放空程控阀开始开,当全开到位后,天然气入炉程控阀开始关;停车15min后天然气调节阀失电关阀(在此时间内缓慢关闭天然气放空阀);天然气放空阀不动作(处于正常时的关闭状态),天然气放空控制阀处于预设的固定开度值不动。
15min时间主要用于操作人员手工关闭天然气调节阀,使天然气退气到压缩机(压缩机减负荷),保证压缩机稳定减负荷,不影响另1台气化炉的稳定运行和压缩机的稳定。天然气放空控制阀的作用:在固定值开度下,100%负荷时的天然气量瞬间切换至此放空,保证天然气放空阀压力稳定、天然气调节阀流量稳定。这样才能达到不影响另1台气化炉稳定运行和压缩机稳定运行的目的。
天然气放空控制阀开度值的确定:需在开车前引天然气时试验出来。实验方法:首先确认天然气入炉程控阀关、天然气放空程控阀开,全关天然气放空控制阀,全开天然气调节阀;当天然气引至天然气放空控制阀前后,缓慢开该阀,当天然气放空阀流量达到100%负荷的天然气流量、天然气放空阀压力在正常操作的压力值时,记下此时天然气放空控制阀开度(MV值),作为预设的固定开度,用于停车后节流。
跳车后,在发出天然气放空程控阀开的命令4s后如果该阀未开到位(正常情况全开需2s),则天然气入炉程控阀开始关闭,以做到及时切断入炉天然气。但会导致天然气瞬间退回至压缩机,使整个天然气系统瞬间超压,导致另1台气化炉天然气流量高高联锁跳车、压缩机跳车。跳车后,天然气放空程控阀已全开到位,而入炉天然气阀未关闭。在发出该关闭的命令5s后,未关到位,则天然气放空程控阀重新关闭。
为弥补以上跳车后的不足,当气化炉停车5s后,天然气放空程控阀、入炉天然气阀中任意1个阀门切换不到位时,天然气调节阀将快速关闭,同时天然气放空阀快速打开至计算(或试验)开度,使100%负荷时的天然气在天然气放空阀处放空,以保证压缩机和另1台气化炉的稳定运行,同时切断入炉的天然气。天然气系统的联锁只有如此设计,才能在停车后阀门切换不正常时达到如下目的:防止气化炉高温高压热可燃气倒串;停车后制止天然气入炉;保证另1台气化炉和压缩机的稳定运行。
天然气预热器蒸汽联锁:天然气流量达到LL时,天然气预热器蒸汽调节阀联锁关闭(顺控非PLC);开车引天然气至天然气放空控制阀放空,当天然气流量大于LL时,天然气放空阀联锁释放(即手动可以打开),允许对天然气换热器进行加热。此联锁的目的:在准备投料前引天然气时,防止天然气进入高温的天然气换热器内引起爆燃,发生事故;即先引天然气,后加热。天然气管线停车后氮吹扫:跳车后天然气管线超高压吹扫氮气放空阀关,天然气管线超高压吹扫氮气切断阀(XV120、XV121)开,对天然气管线及气化炉进行氮置换,3min后关闭。总结经过联锁模拟试验及5个月的生产运行,经历了多次的开停车,联锁逻辑系统动作一切正常。气化炉停车时压缩机操作人员几乎感觉不到天然气压力的波动,达到了预期的设计要求。充分证明了联锁逻辑系统改造的成功。
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