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将蒸汽装置中的压缩机进行改良

发布日期:2012-06-09 来源: 中国压缩机网 查看次数: 52
核心提示:   管网压力还由池式冷凝器低压蒸汽包出口压力控制器来控制,一旦与ITCC注汽压力控制的设定值不匹配,注汽控制阀就会全开或全关。而注汽量的变化对二氧化碳压缩机中压蒸汽的耗量影响相当大。每减少1t注汽,二氧化碳压缩机就要多耗近1151t的中压蒸汽。低压蒸汽管网的一个小扰动都会引起中压管网大的波动,开车初期二氧化碳压缩机中压蒸汽的耗量瞬时波动的幅度曾达80t/h.为防止波动,合成中压蒸汽管网放空阀曾一度保持5~10的开度。  改造与优化针对蒸汽管网暴露出的一系列设计、控制问题,与总承包商KBR公司进行

  管网压力还由池式冷凝器低压蒸汽包出口压力控制器来控制,一旦与ITCC注汽压力控制的设定值不匹配,注汽控制阀就会全开或全关。而注汽量的变化对二氧化碳压缩机中压蒸汽的耗量影响相当大。每减少1t注汽,二氧化碳压缩机就要多耗近1151t的中压蒸汽。低压蒸汽管网的一个小扰动都会引起中压管网大的波动,开车初期二氧化碳压缩机中压蒸汽的耗量瞬时波动的幅度曾达80t/h.为防止波动,合成中压蒸汽管网放空阀曾一度保持5%~10%的开度。

  改造与优化针对蒸汽管网暴露出的一系列设计、控制问题,与总承包商KBR公司进行了多次交流、协商、谈判,达成如下改造方案。高变废热锅炉改造。KBR认为是高变废热锅炉工艺气分布不均,从壳体和管束外延走短路,导致了低变入口工艺气超温。在2006年技改中,厂方在设备内部安装了叶式密封。使高压蒸汽产量增加815t,低变炉进口温度下降了917℃,有效地解决了工艺气分布不均,气体短路问题。

  压力控制器(PIC21013)不再投自动,输出保持为零,避免PIC21013与合成气压缩汽轮机高压蒸汽压力控制间的相互干扰,保证装置的安全。取消压力控制器(PIC21015)。压力调节阀(PV21015)从管道上取下,用直通管线连通。将快锅蒸汽过热器后手动放空阀变更为放空调节器,测量值为快装锅炉蒸汽过热器高温组入口压力,其输出控制快装锅炉的放空阀。

  中压管网增设1个150~200t/h的大流量放空阀(PV21014A),并增加二氧化碳压缩机跳车时PV21014A快速打开功能。二氧化碳压缩机跳车后,PV21014A根据跳车前蒸汽耗量快速打开至某一开度泄压,同时设定值改为416MPa,5s内禁止操作员进行调整,5s后压力控制器(PIC21014A)根据蒸汽管网压力自动控制放空量,稳定中压管网的压力。同时为避免PV21014A打开导致原料蒸汽流量调节阀前后压差过低,引起一段炉水碳比过低联锁,增设工艺蒸汽流量控制阀前后压差设定值(75kPa)与PV21014A压力控制器(PIC21014A)输出低选器,低选后作为PV21014A的阀位输出。

  变更低压管网操作压力,将压力从340kPa提高至410kPa操作。同时将二氧化碳压缩机注汽压力控制的设定值修改为230kPa,使之远远低于管网压力,自动控制的输出为100%.另外,注汽阀增加了手操控制器,其输出信号与自动控制输出信号经低选器选择后控制注汽阀的开度,实际上自动控制已不再起作用。同时合成低压管网放空阀A维持少量放空,放空阀B手动保持全开,以此来保证二氧化碳压缩机低压蒸汽用量的稳定,从而稳定中压管网。

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