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组配型压缩机构架增容加注的变革研讨

发布日期:2012-06-02 来源: 中国压缩机网 查看次数: 52
核心提示:  试验后得知转子在平衡机上所测得的剩余不平衡量大于该转子允许大残余不平衡量Umax,而Dresser-Rand的技术人员作出的解释是:两根转子在低速动平衡机上测得的大允许残余不平衡量Umax均在API617范围10倍以内,不会对机组运行带来负面影响,因而不会对转子做出修整。  因为在工作转速下,该挠性转子的弯曲会被自动修正,由于高速动平衡需要在近似真空环境下进行且采用转子原配轴承,而该厂无此设备,在得到对方的郑重承诺后,只好作罢。  轴端密封103-J压缩机的高、低压缸改造前采用轴端密封均为浮环密封
  试验后得知转子在平衡机上所测得的剩余不平衡量大于该转子允许*大残余不平衡量Umax,而Dresser-Rand的技术人员作出的解释是:两根转子在低速动平衡机上测得的*大允许残余不平衡量Umax均在API617范围10倍以内,不会对机组运行带来负面影响,因而不会对转子做出修整。

  因为在工作转速下,该挠性转子的弯曲会被自动修正,由于高速动平衡需要在近似真空环境下进行且采用转子原配轴承,而该厂无此设备,在得到对方的郑重承诺后,只好作罢。

  轴端密封103-J压缩机的高、低压缸改造前采用轴端密封均为浮环密封(油膜阻气密封形式),此次改造高压缸采用的是Windback集装式浮环密封,拆装时由外方提供的专用工具,整体的拉出或推入即可。省去了以前的先装内浮动环,再装中间浮动环,*后装外浮动环的繁琐的程序。值得一提的是,Windback密封中间增加了一副可倾式摇摆块,上面堆有巴氏合金,增加了转子在高速运转中的稳定性;低压缸由于压差悬殊不大,采用的还是以前的结构形式,由内浮动环和外浮动环构成。因此,安装的时候要加倍小心。

  联轴器由于压缩机转子更新,配套的联轴节也予于更换,采用的还是带锥度的液压膜片式联轴器,转子与其相配的联轴节着色检查,未见异常。

  检修改造实施出口端封头改造(1)高压缸出口封头加工改造103-JHP出口封头平衡活塞所在位置上镗床光刀。由于Dress-Rand公司提供的加工尺寸有误,光刀导致封头以前旧焊缝露出,进行材质分析后补焊、光刀,并镶入Dress-Rand公司提供新蜂窝密封插入件,用内六角螺栓固定并铆接。

  (2)低压缸出口封头加工改造a.出口封头拆卸后,测量其凸台厚度尺寸为200.45mm,与Dress-Rand公司提供封头尺寸197.97mm不相符合,*终确认197.97mm为封头加工后尺寸。b.出口封头平衡活塞所在位置上膛床光刀,并在光刀位置钻眼攻丝,放入Dress-Rand公司提供的内插件,再用1/4%螺钉拧紧后,放入堵头进行堆焊。c.镶入新蜂窝密封。由于此次Dress-Rand公司提供新蜂窝密封插入件螺孔为均匀分布,而封头底孔则为了使油孔分布合理采取了不等分形式,在新密封上重新划线钻孔,装复。

  高、低压缸转子流道对中压缩机下隔板束就位后,吊入转子,调整压缩机转子轴向串量,使叶轮流道尽量和叶片式扩压器流道对中。以首级叶轮和末级叶轮流道同时对中为基准,测量转子的各级叶轮在下隔板中的各项数值(X、Y、Z)。按照Dress-Rand公司提供的技术要求:X值正负在0.8mm以内;Y>2.5mm,正常为3.2mm左右;Z>2.5mm,且转子的*小窜动量6.35mm。

  总结从机组开车后整体运行情况分析,103-J合成气压缩机大修技改取得了圆满的成功,机组在100%负荷下进行了为期5天的运行考核,机组运行平稳,103-JHP的Windback密封和103-JLP的浮环密封密封情况良好,其它各项工艺技术指标均在规定范围之内,达到了预期的目的和效果。

  

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