因为在工作转速下,该挠性转子的弯曲会被自动修正,由于高速动平衡需要在近似真空环境下进行且采用转子原配轴承,而该厂无此设备,在得到对方的郑重承诺后,只好作罢。
轴端密封103-J压缩机的高、低压缸改造前采用轴端密封均为浮环密封(油膜阻气密封形式),此次改造高压缸采用的是Windback集装式浮环密封,拆装时由外方提供的专用工具,整体的拉出或推入即可。省去了以前的先装内浮动环,再装中间浮动环,*后装外浮动环的繁琐的程序。值得一提的是,Windback密封中间增加了一副可倾式摇摆块,上面堆有巴氏合金,增加了转子在高速运转中的稳定性;低压缸由于压差悬殊不大,采用的还是以前的结构形式,由内浮动环和外浮动环构成。因此,安装的时候要加倍小心。
联轴器由于压缩机转子更新,配套的联轴节也予于更换,采用的还是带锥度的液压膜片式联轴器,转子与其相配的联轴节着色检查,未见异常。
检修改造实施出口端封头改造(1)高压缸出口封头加工改造103-JHP出口封头平衡活塞所在位置上镗床光刀。由于Dress-Rand公司提供的加工尺寸有误,光刀导致封头以前旧焊缝露出,进行材质分析后补焊、光刀,并镶入Dress-Rand公司提供新蜂窝密封插入件,用内六角螺栓固定并铆接。
(2)低压缸出口封头加工改造a.出口封头拆卸后,测量其凸台厚度尺寸为200.45mm,与Dress-Rand公司提供封头尺寸197.97mm不相符合,*终确认197.97mm为封头加工后尺寸。b.出口封头平衡活塞所在位置上膛床光刀,并在光刀位置钻眼攻丝,放入Dress-Rand公司提供的内插件,再用1/4%螺钉拧紧后,放入堵头进行堆焊。c.镶入新蜂窝密封。由于此次Dress-Rand公司提供新蜂窝密封插入件螺孔为均匀分布,而封头底孔则为了使油孔分布合理采取了不等分形式,在新密封上重新划线钻孔,装复。
高、低压缸转子流道对中压缩机下隔板束就位后,吊入转子,调整压缩机转子轴向串量,使叶轮流道尽量和叶片式扩压器流道对中。以首级叶轮和末级叶轮流道同时对中为基准,测量转子的各级叶轮在下隔板中的各项数值(X、Y、Z)。按照Dress-Rand公司提供的技术要求:X值正负在0.8mm以内;Y>2.5mm,正常为3.2mm左右;Z>2.5mm,且转子的*小窜动量6.35mm。
总结从机组开车后整体运行情况分析,103-J合成气压缩机大修技改取得了圆满的成功,机组在100%负荷下进行了为期5天的运行考核,机组运行平稳,103-JHP的Windback密封和103-JLP的浮环密封密封情况良好,其它各项工艺技术指标均在规定范围之内,达到了预期的目的和效果。
网页评论共有0条评论