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新型式压缩机共步机体构架的变革

发布日期:2012-05-23 来源: 中国压缩机网 查看次数: 58
核心提示:  先盘车使电机慢慢转动校正集电环与碳刷支架位置,再检查径向跳动(在正常范围内)。测量集电环与电机轴的对地绝缘,达到要求后才能接线。  接线完毕,对集电环进行检查与清扫,然后开机试车。如果在启动运转过程中看不到火花,即可认为修复合格可投入正常运行。二分气再分离器的应用我厂一期尿素是原化四院设计的年产4万t尿素水溶液全循环装置,二分塔规格为600/500,填料为25mm25mm1.5mm的拉西环。  随着生产负荷的提高(增加1倍),二分塔出口气体流速增大,气相带液严重,二甲液中尿素质量分数有时高达14左右
  先盘车使电机慢慢转动校正集电环与碳刷支架位置,再检查径向跳动(在正常范围内)。测量集电环与电机轴的对地绝缘,达到要求后才能接线。

  接线完毕,对集电环进行检查与清扫,然后开机试车。如果在启动运转过程中看不到火花,即可认为修复合格可投入正常运行。二分气再分离器的应用我厂一期尿素是原化四院设计的年产4万t尿素水溶液全循环装置,二分塔规格为600/500,填料为25mm25mm1.5mm的拉西环。

  随着生产负荷的提高(增加1倍),二分塔出口气体流速增大,气相带液严重,二甲液中尿素质量分数有时高达14%左右,而蒸发冷凝液中尿素质量分数为2%,显然这高含量的尿素来自二分塔气相带液。这样,大量的尿素在系统内循环,不仅增加了动力消耗,而且在溶液返回尿素合成塔时增加了产物含量,不利于合成尿素反应的进行,使合成转化率降低,蒸汽消耗增加。为此增设了二段分解气再分离装置(800,H2000)。

  二段分解气由切线方向进入再分离器,经旋转分离气相夹带的液滴后,去二循一冷,分离下来的液滴经倒U型液封回到二分塔。

  该装置投运后,达到了预期的目的。二甲液中的尿素质量分数一般在2%左右,二循一冷的液位也得以稳定,不再出现突然满液位现象。减少了一冷的排放量,碳铵液的氨含量降低明显,吨尿素氨耗、蒸汽耗均有所下降,为装置长周期、稳定低耗运行创造了一定的条件。

  (安徽省涡阳县化肥厂233610吴长立)1000矮胖型氨合成塔的改造临猗公司二分厂的合成氨设计能力4.0万t/a,现已达到5.5万t/a.合成塔为环球公司制造的矮胖型塔,其有关参数如下:1000,H11300mm,触媒量4.2m3,冷管面积39m2,下换热器传热面15m2.在超负荷情况下,暴露出的主要问题是系统压力常达到31.031.5MPa,直接影响到电耗和压缩机的长周期运行。为此,我们在1999年6月18-26日对氨合成塔进行较大规模的改造,取得了良好的效果。现详细叙述如下。

  1000矮胖型塔内件改造目的和内容(1)增强下换热器的换热性能和技术措施:在已有的空间内,增加下部换热器的高度,增大换热器的面积;采用81.5的列管;防止挡板与换热器壳体间的泄漏,在环形挡板的外侧用薄圆筒进行密封,以提高传热功效;适当增加挡板的数量。

  (2)改善触媒床层冷管分布的措施:将绝热层由原来的1.3m增加到2.6m;下绝热层高度由原来的100mm增加到800mm;缩短冷管长度,增加根数,下环管及升气管重新设计计算,使气流分布均匀。

  改造经过(1)停车卸压,拆开将触媒倒出,使内件冷却,同时将旧冷管抽出弃之不用。

  (2)将下部换热器与中心管相连处的焊缝割开,同时将外部与筒体的焊缝磨割开,使换热器、花板、中心管分离。

  (3)在严格的对中找正条件下,将集气盒、冷副线、花板、新换热器、中气管1334等零部件重新组装焊好。

  (4)按常规的办法将内件重新装进塔内,再铺设3层不锈钢丝网,吊装冷管,装填触媒。

  触媒装填、结构参数和运行效果HA310Q(球型):45mm7110kg;HA310Q(球型):23mm900kg;HA202Q(球型):45mm4110kg;触媒的升温还原按要求共计:120h.

  换热器:规格长1010mm、512,其中管长750,数量为1400根,81.5,换热面F23.7m2;触媒量:4.28m3,冷管F=37.5m2;电加热器:700kW;内件总高:11130mm.

  改造前后运行效果。

  经济效益分析合成系统的压力明显下降。前几年新触媒在5台4M20机满量时压力为31.0MPa,现在是2829MPa,吨氨节电20kWh.年产5.56万t氨,年节电10万元以上,产量增加的效益未计。

  

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