技术改造为了确保空压机无故障、高效率运行,延长入口末级过滤器寿命,*大限度地减少停机次数和维护工作量,提高压缩空气质量,笔者对2AC55M3HAD型空压机入口过滤器进行了技术改造。
改造方案考虑到降低使用费用及确保过滤效率,经分析研究,决定在原二级板式过滤器外串联增设预过滤器的办法,设计了一种四面进风的新型卷帘式空气过滤器,将原二级板式过滤器整体内置。
这样既减轻了板式过滤器的容尘量负担,又较好地解决了雨水吸入问题,由于串联过滤器,引起的系统阻力增加可通过控制系统总阻力的办法来解决。
滤布选择空压机的进气为空气,所含粉尘大部分为空气中的飘尘,粒径约在0.310m,空气含尘浓度约为0.15mg/m3(标)(按GB309596级空气质量考虑)。因此,滤布的选择考虑到预过滤及过滤阻力,主要考虑增大预过滤面积、扩大容尘、低阻力、低成本,通过分析比较,选用广泛用于空压机、高炉鼓风、大型制氧机通风除尘保护的DV/G4型滤布,主要用于清除5m以上的尘埃。
其相关参数如下:初始阻力3560Pa,终了阻力150250Pa,效率(计重法)为80%90%,容尘量450550g/m2。
改造参数额定入口流量9350m3/h(标)入口系统压差2kPa设计预过滤器过滤面积约12m2设计预过滤风速0.190.22m/s预过滤容尘量54006600g预过滤终了阻力150250Pa(根据使用情况适当控制预过滤终了阻力)原二级板式过滤器单级终了阻力仍按1kPa控制系统总终了阻力按2kPa控制滤布寿命估算按级空气质量,达到滤布*低容尘量计算,为188天3新型空气过滤器的结构及特点新型空气过滤器采用四面进风,卷帘式滤布外设倾斜式纱窗与百页窗的箱形结构,如所示。除正面开有检修门外,其余3面均为整面进风,有效利用空间,增大过滤面积。
空气过滤器结构示意1上卷布组件;2外格栅;3内格栅;4纱窗;5百页窗;6板式过滤器组;7检修门;8入口管;9滤布;10下卷布组件2004年5月新型空气过滤器投入使用,与原板式过滤器相比,具有以下特点:a.采用倾斜纱窗与百页窗结构可有效地将大颗粒杂质,如蚊虫、树叶等挡在箱外,滤布的容尘能力得到有效利用。
b.一级过滤面积由7.33m2增加到12m2,同时迎风面面积由1.12m2增加到12m2。过滤风速减小,加之纱窗与滤布及滤布与板式过滤器间沉降空间的存在,有效避免了雨水进入空压机。
c.更换滤布无须停机。空气过滤器设有上、下卷布组件,滤布采用卷帘式安装,卷好的一端固定在上部,而扯出的滤布头则固定在下部,当过滤器运行一段时间后,滤布被灰尘堵塞,当达到终了阻力时(可通过差压计测出滤布过滤阻力),可卷动下卷布组件,拉下上部卷布组件中滤布,而将需更换的滤布全部卷入下部组件。滤布每卷为10m,一卷滤布可更换5次,当更换5次后,需换新一卷滤布时,可将新的滤布固定在上部,将其扯出端与旧的一卷滤布上端相连,则能继续进行下一次更换滤布。
当首级板式过滤器过滤阻力达到1kPa时,也可在不停机状态下,打开检修门,进入箱形过滤器,关闭检修门后亦可更换首级板式过滤器。
d.外形设计更美观、合理。根据现场实际操作环境,过滤器全部采用不锈钢制作,更加耐磨耐用。四面纱窗、百叶窗均采用活动联接,拆卸方便。
结束语空压机入口过滤系统改造后运行正常,板式过滤器使用寿命明显延长,由原来不到2个月更换一次延长到半年更换一次,空压机停机次数减少,确保了稳定供风。同时节约了空压机使用成本,滤布成本只有不到1000元/a.另外,还杜绝了压缩风带水现象的发生,提高了压缩风质量。
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