1. 1故障现象
公司6套冷冻机组均采用松下电工的FP1系列PC(可编程控制器),该PC随设备本体由厂家配套供应, PC控制柜直接固定在机组的横梁上。自从投运以来,冷冻机组经常出现跳车现象。
1. 2原因分析
冷冻机组跳车的原因有以下几点:仪表设计原因引起的误动作, PC程序编程有BUG;精滤器设备本体存在问题;工艺的润滑油、冷却水不符合机组要求; PC的固定位置可能会受机组振动而影响。
1. 3解决方法
针对以上问题采取以下措施:更换了压力、温度等仪表,检查、调试、编译了PC程序。更换了精滤器及滤网。更换润滑油,对冷却水进行测定分析,它们的各项指标符合要求。PC控制柜与机组完全隔离一段距离,避免机组振动对控制柜影响。
经过以上改造,效果明显,机组故障次数明显减少,基本达到了稳定运行的要求。
2大型离心机机组频繁跳车
40%左右,仅开导热油加热器用于蒸浓。这样彻底消除循环效果不好、落盐比较困难的现象,冷凝水操作也很方便。
3结论
利用载热体加热炉生产甘油运行一年以来,生产比较稳定,基本解决了我公司蒸汽供应不足的矛盾,满足了公司的正常生产。用蒸汽加热方式生产甘油,二效蒸发排放的蒸汽冷凝水无法利用,温度约50 60 ,损失了相当一部分热量。用载热体加热炉替代蒸汽生产甘油,因导热油循环使用,消除了二效蒸发蒸汽冷凝水热量损失的现象。导热油完成一个循环,温度下降约10 15 .与蒸汽加热方式相比,载热体加热炉增加导热油循环泵的电耗。用蒸汽生产甘油,综合能耗为4. 1 t/ t标煤;利用载热体加热炉替代蒸汽,综合能耗降至3. 7 t/ t标煤,综合能耗约下降了10%左右,生产的甘油产品质量也完全达到了要求,载热体加热炉在甘油生产中的应用具有较好的工艺效果与节能效果。
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