1概述 中海石油化学股份有限公司年产450kt合成氨装置合成气压缩机组由日本三菱公司设计、制造,汽轮机型号为5EH26BD ,低压缸型号为4V27 ,高压缸型号为4V27S.汽缸包括高压室及排汽室,缸体呈水平剖分式。2006年5月13日5 :00 ,合成气压缩机驱动轮机入口高压蒸汽管发生爆裂,爆管瞬间,巨大的爆破力通过管线传递至汽轮机缸体,致使汽轮机前轴承座和缸体发生严重移位,甚至有可能对转子组件及汽封产生一定程度的损伤。
2拆卸检查1)事故发生后,采取了及时的处理措施。拆卸合成气压缩机驱动轮机入口蒸汽管TTV阀前法兰,以消除爆裂管道悬空对机组产生的应力;将入口管线吊住,改用临时支撑固定;拆卸合成气压缩机驱动轮机保温,外观检查;拆卸联轴节复查对中,发现低压缸和汽轮机水平对中状况不理想,汽轮机向东边平移了近0150mm ,而高压缸与汽轮机对中良好。初步决定检查汽轮机和压缩机两端轴承座,并采取措施将汽轮机恢复到原位。
2)拆卸检查汽轮机、高压缸、低压缸两端轴承座,轴承间隙与上次检修测量数据一样,符合要求。但发现汽轮机推力侧轴端*外级疏齿密封局部磨损严重。为慎重起见,决定对合成气压缩机驱动轮机解体大修,检查内部损坏情况。
3)汽轮机在解体过程中,中分面部分螺栓螺杆与螺帽咬死,螺杆与螺母一起从上缸体取下。另外2颗螺杆与螺帽咬死,气焊削除螺母,螺杆螺纹损坏严重。
4)经过进一步拆卸检查,发现汽轮机调速侧①、②、③位置汽封磨损严重,高压蒸汽入口在汽轮机的西面,爆管瞬间管道会产生一个向东的推力作用在缸体上,所以缸体西面的汽封和转子会有摩擦。测量各级汽封间隙,发现汽轮机调速端汽缸中心线与轴承座中心线不在一条直线上,汽封间隙严重偏大,必须进行调整。转子局部有损伤,但无大碍。汽缸中分面有级间窜汽和向外漏汽冲刷的痕迹。
3处理措施汽缸中心的调整方法:1)汽轮机解体,吊出上缸体和转子组件,更换新汽封,再将转子吊入,重新测量汽封间隙,作为调整下缸体与轴承座相对位置的重要依据。在汽轮机与低压缸之间重新对中找正,根据对中找正数据调整高压侧轴承座的位置,使汽轮机轴心线与低压缸轴心线同在一条线上。
2)松开连接汽轮机高压侧轴承座与汽轮机下缸体之间的挠性板,在拆卸挠性板前,重新加工汽轮机下缸体垫片,原垫片厚度9170mm ,新垫片厚度9120mm ,将汽轮机下缸体降低0150mm ,主要是由于装挠性板时,让下缸体在冷态下有一个变形,而热态时就刚好恢复到自由状态。
3)松开调速侧轴承箱猫爪螺栓,由于缸体向东偏移,所以在下缸体高压侧东面焊一高强度的支撑,用50t千斤顶强行把汽轮机高压侧下缸体向西边推顶;同时拆除汽轮机底部抽汽管限位挡板,制作一支撑向西顶抽汽管,并架百分表监测汽缸的移动情况。通过用50t千斤顶反复推顶和大锤敲振,从表值看汽轮机高压侧缸体大约朝西移了0126mm ,卸除千斤顶外力后回弹0118mm ,*终汽轮机高压侧缸体只朝西移了0108mm ,重复多次,效果均不明显。
4)推顶汽轮机高压侧下缸体失败后,重新修改调整方法,即根据汽缸的中心位置来调整汽轮机高压端轴承座中心的方法,使汽轮机轴承座轴心线与汽缸轴心线在一条线上。调整汽轮机高压端轴承座位置,用顶丝向东面顶,在顶的过程中,不断测量汽封间隙的变化,至汽封两侧间隙基本相同后,固定住轴承座的位置。汽轮机与低压缸、高压缸再次对中找正,从对中找正的数据看,汽轮机与高压缸符合要求,但与低压缸偏差太大,低压缸向东移至支腿台阶与支座靠死后,根据对中要求低压缸缸体还要向东移动4mm.
5)将低压缸下部进出口管道法兰拆除,整体吊起低压缸,将低压缸东侧固定螺栓支座用角向磨光机倒10mm×45°的斜角,使低压缸能够再向东侧移动。将低压缸整体回装。重新找正合成气压缩机驱动轮机D合成气压缩机低压缸,数据满足要求。
6)回装汽轮机上缸体,用压胶布的方法测量汽封间隙,基本满足要求,个别汽封两侧间隙不均匀,但满足了*小间隙的要求。
汽缸大盖螺栓的修复方法:由于部分螺栓(M80mm×406mm)与螺母(M80mm)咬死,螺杆端部、螺母丝扣损坏严重。处理方法:更换新螺母,削除螺杆损坏的螺纹端部5mm,剩余部分人工锉刀修锉整形,然后再用扳牙,*后用特制的胎具来研磨修复,安装时使用减薄5mm的垫片,确保螺纹的有效啮合长度达80mm.
4试开车稳定运行后机组状态监测结果。
合成气压缩机组检修完后,经油洗合格、充分暖机,于2006年6月2日17 :00开始启动运转,通过现场手动脱扣和主控自动脱扣试验后,平稳越过临界转速逐渐升到机组的额定转速13508r/ min ,各技术参数、运行指标均符合设计要求,机组一次试车成功,说明运行稳定。
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