2存在的问题
中原乙烯自1996年6月投料试车以来,裂解气压缩机的真空度一般都在50 60kPa,尤其到了夏季,环境温度比较高,二次循环水温度相应提高,降低了复水器的冷却效果,真空度只能达到45kPa,低于报警值50kPa,透平排出的蒸汽得不到很好的冷凝。真空度一旦低于20kPa,压缩机将会联锁停车。
由此可见,随着负荷增大,排汽量增大,真空度降低;随着环境温度升高,二次循环水温度增高,真空度也降低。尤其到了夏季,很难操作。曾经用消防水在复水器表面做喷淋,但效果不明显。
分析真空度低的原因,有以下两点:( 1)复水器换热能力小,不能满足要求。
按照设计,复水器热井温度为55 ,可实际操作均大于55.由此可见,复水器换热能力小,不能满足要求。
( 2)真空喷射泵功率小,不能满足要求。
3提高真空度的改造措施
提高真空度可通过以下两种途径:**,利用真空喷射泵把复水器中的不凝气迅速排出;增加真空喷射泵,把复水器中的不凝气体喷出,进而减小复水器的负荷。但是真空喷射泵的动力源是高压蒸汽,这样不但增加设备的费用,而且增加运行成本。
第二,利用复水器使透平排出的蒸汽迅速冷凝。
下面就夏季五炉高负荷生产时的操作数据,计算说明:透平排出的蒸汽量约为40t/ h.温度为80.复水器热井中的水温约为72.温差约为8 ,真空度为45kPa,要想提高真空度,需要降低热井中的水温,假如可降至55 ,那么温差为80- 55= 25 ,这时,要想使40t/ h、80的蒸汽变成55的水,每小时需要吸收的冷量可用下面公式计算:Q= Q 1 + Q 2( 1)式中: Q 1 - 80的蒸汽变成80的水吸收的冷量;Q 2 - 80的水变成55的水吸收的冷量Q 1 = 40 10 3 551.2= 2. 2 10 7 kcal/ h Q 2 = 40 10 3( 80- 55)1= 0. 1 10 7 kcal/ h Q= Q 1 + Q 2 = 2. 3 10 7 kcal/ h复水器每小时换热量可用下面公式计算:Q = A( T W - T)( 2)式中: Q-对流传热速率(每小时换热量) ;A-传热面积;T-流体的主体温度;T W -和流体接触一侧的壁温;-对流传热系数= 0. 725 3 2 g n 2/3 d 0 t 1/4式中:-蒸汽冷凝潜热,kJ/ kg;-水的密度, kg/ m 3;-冷凝液的导流系数, W/M -冷凝的粘度, Pa S t- t S - t W,d O -管子的外径根据公式( 1)和( 2)及目前操作参数可知Q < Q,要想提高真空度,需增大Q ,使Q Q.要想增大复水器每小时的换热量,需要加大传热面积或T W - T或对流传热系数。
这样,可有以下三种方法:(1)更换复水器或者增加一台复水器,加大换热面积A.这样耗资巨大,不但要加换热设备,还要重新配管,接循环水,比较麻烦。
( 2)把复水器的冷却水由二次循环水改为一次循环水,降低了冷却水的温度,加大了T W - T的值,这样也能提高真空度。但加大了一次循环水用量,减小二次循环水的用量,会造成一次循环水超负荷,二次循环水浪费,增加运行成本。
( 3)考虑到混合式换热效果*佳。我们可在现有的基础上,从复水器下部接出一条管线,由一台泵和一台换热器在复水系统内部打循环,直接接到透平出口与复水器相连的膨胀节处,做为喷淋与透平的排汽直接混合,使蒸汽迅速冷凝,然后再进入复水器换热。既能降低复水器负荷,又能大大减小不凝气量,从而提高真空度。
这样改造有以下优点:( 1)由于采用混合式换热,效果*佳,使真空度有明显提高。
( 2)充分利用改扩建更换下来的换热器及其本身的循环水,不用增加设备费用。
(3)增加设备少,只需增加一台小泵和少许配管,复水器本体上留有现成的管线接口,改造很简单,运行成本增加较少。
(4)降低复水器负荷,透平排出蒸汽大部分在大膨胀节处被冷凝,使复水器中的不凝蒸汽减少,降低复水器的负荷,延长了复水器的清洗周期,减少检修费用。
(5)由于采取自身循环,不改变原来的液位控制。
综合以上四种方法,通过比较,第四种方法投入资金少,改造简单易行,且效果显著,运行成本增加较少。
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