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螺弯空压机问题剖析和维修办法研究

发布日期:2011-07-05 来源: 中国压缩机网 查看次数: 68
核心提示:     1主要参数  1 1压缩机主要参数  型号: 200L5型式:螺杆式进口压力: 24 24 kPa出口压力: 209 10 kPa入口温度: 32出口温度: 149设计转速: 4665 r/ min压缩量: 18870 m 3 / h轴功率: 717 kW 1 2透平部分主要参数额定转速: 4665 r/ min大连续转速: 4899 r/ min超速脱机转速: 5389 r/ min临界转速: 8800 r/ min额定功率: 788 kW蒸汽入口压力: 3500 kPa ( g)蒸
  

  1主要参数

  1 1压缩机主要参数

  型号: 200L5型式:螺杆式进口压力: 24 24 kPa出口压力: 209 10 kPa入口温度: 32出口温度: 149设计转速: 4665 r/ min压缩量: 18870 m 3 / h轴功率: 717 kW 1 2透平部分主要参数额定转速: 4665 r/ min*大连续转速: 4899 r/ min超速脱机转速: 5389 r/ min**临界转速: 8800 r/ min额定功率: 788 kW蒸汽入口压力: 3500 kPa ( g)蒸汽出口压力: 168 kPa ( g)

  2问题的提出及解决方法

  1994年,该压缩机由中石化四公司第五分公司安装。在调试过程中,压缩机盘车困难,有卡涩现象。解体发现:压缩机体内积水,部分零部件锈蚀。

  经厂家确认,没有更换任何零部件。清洗、回装后运行两个月,其中两次因轴承振动联锁VSHH- 2235动作,引起跳车,经设备人员检测轴承振动未超标,而仪表人员说检测到的轴承振动信号也没有错误,留下一个隐患。此时,广州乙烯厂由于各种原因被迫停产500多天。1999年4月,广州乙烯厂被广石化托管兼并,各装置也进行复产前的大检修,这台螺杆压缩机没有解体大修计划(因为当时能正常运行) , 9月初试车后投入使用。10月2日,尾气压缩机PC- 271因出口温度高联锁跳车( TSHH- 2092, 170 )后查工艺出口温度仅为143 ,未达到跳车值。经仪表人员处理后再次启动PC- 271,从500 r/ min升速到1500 r/ min,表现正常,然后升速到2100 r/ min发现压缩机发出异常剧烈的声音,由于声音过大,立即将转速降到1500 r/ min但在1500r/ min时异常声音仍然存在, PC- 271被迫停车。立即盘车,发现压缩机己盘不动车。对压缩机解体检查,发现阴、阳转子的密封线上都有豁口,阴转子及出口端壳体内壁上附着一层聚乙烯聚合物,于是检修技术人员认为,是有异物或聚合物造成PC- 271的异常情况。测量各种间隙后回装,并在入口增加过滤网。压缩机运行16 h后又有异常声音,且和**次情况完全一样,停下车后,盘不动车,再次进行解体检修。这次解体,解决了两个方面的问题:

  ( 1)阴、阳转子如何用同步齿轮定位。

  ( 2)如何从工艺上防止苯乙烯的结焦现象。

  检修一次成功,现己投入正常运行,各种工艺参数符合要求。下面就谈这两个方面的具体操作,以便能给同类型压缩机用户提供借鉴。

  2 1阴、阳转子用同步齿轮定位

  经过几次的检修后发现,在出口端、阴阳转子端面都有与壳体明显磨损的痕迹(要求高压端侧间隙0 15 0 20) ,而装配时各处间隙又都在规定值之内,这说明正常运转后,特别是负荷增加时,同步齿轮不能很好地定位,阴阳转子之间的各种间隙发生了变化。这次检修,把问题的焦点集中到同步齿轮的定位上来。

  干式螺杆压缩机正常装配,我们按照以下14个步骤进行:

  ( 1)卧装配高压端径向轴承(不安装碳环) ;( 2)把缸体立起来,低压在上,端面操平;( 3)按印记分别插入阴阳转子。注意轻放,不能产生碰撞;( 4)吊装低压端盖,装密封,装径向轴承,在轴瓦内涂脂。注意碳环活动量;( 5)翻转缸体,高压端在上拆除径向轴承后,装配密封,再立装径向轴承;( 6)装止推瓦,确认到位;( 7)缸体水平放置,重测转子总窜量;( 8)装定距环、止推盘、临时环(替代同步齿轮) ,背紧轴头螺母。注意此时有否轴向窜量;( 9)把转子拨向高压端,使转子端面与壳体贴合,定表后再把转子拨向低压端,使止推盘与止推瓦贴合,表所示数据与转子端面间隙标准( 0. 15 0 20)对照,以决定定距环的厚度;( 10)转子高压端面确定后,总窜量与其值之差,即低压端端面工作间隙应是1 00 1 20 mm;(11)用垫片调整副止推瓦的位置,以确定止推轴承的间隙应是0 10 0. 15 mm,必须保证高压端工作间隙大于止推轴承间隙0 05 0 10 mm;( 12)拆下轴头螺母,去除临时环,把同步齿轮加热(不超过130 )后同时装到轴上,迅速背紧螺母。注意键工作面、轮孔与轴的过盈;(13)使两螺杆轴向处于工作位置,用同步齿轮调整螺杆型线间隙之后,铰孔、下销;( 14)其它罩壳等常规装配。

  以上步骤中( 13) ,阴阳转子的定位,主要靠同步齿轮,各人的方法不一样,这里介绍一种将阴阳转子型线间隙分中后再定位的方法,供参考。

  我们先将1调整到与3相等(即阴阳转子型线间隙分中)。

  先固定阳转子,用拉力将阳转子全部拉向低压端,固定百分表,顺时针转动阴转子(只能在一个槽内活动) ,将表调零位,再逆时针转动阴转子,使阴转子刚好与阳转子相碰(此时阴转子是固定的) ,表上显示晃动量读数0 80 (实际上为晃动弧度) ,对应总间隙1 + 3 = 0 60 mm.接着我们努力调整,使1 = 3 = 0 30 mm.由于阴转子盘车时有惯性,且晃动角度很小,难控制,可采用阴转子出、入口同时用千斤顶顶住盘车杆,即可很容易做到使阴、阳转子分中。分中后,用塞尺检查阴、阳转子之间的工作间隙与背间隙(1与3)各为0 30 mm,说明阴阳转子啮合间隙完全分中。考虑到同步齿轮啮合间隙为0 10 mm,也可调整到?分中状态,我们可将上述阴、阳转子的工作间隙1调整到0 35 mm,此时背间隙为0 25 mm.安装阴转子齿圈,同样可将同步齿轮啮合间隙分中(各为0 05 mm) ,下定位销,固定阴转子齿轮,上紧齿圈螺栓,这样就保证阴、阳转子之间的间隙值。我们可按工作方向盘车数次后复查上述数据1与3之值。

  2 2从工艺上防止苯乙烯的结焦

  关于压缩机苯乙烯介质容易结焦的问题,我们参考兄弟单位同类设备的经验,将冲洗液乙苯( EB)的流量由以前的85 kg/ h提升到110 kg/ h,主要是改造了乙苯喷嘴。当压缩机稳定在4665 r/ min后,立即将EB冲洗线投上,投乙苯时,将总管道阀门打开,然后投出口冲洗液EB,用进压缩机前手阀调节转子流量计40 kg/ h,然后再投压缩机入口冲洗液EB,同样用进入压缩机手阀调节EB冲洗量,如工艺流程(其中出口端Q EB = 70 kg/ h,入口端Q EB = 40 kg/ h)。

  3结论

  ( 1)关于压缩机盘不动车的问题,排除机械故障,一般都是因尾气中苯乙烯结焦而引起的。这类问题的处理方法是:停车后用乙苯冲洗及浸泡数小时(且每两个小时更换新鲜乙苯) ,一般都能盘动车,无需解体。

  ( 2)螺杆压缩机的检修是一项细致的工作,压缩机各部间隙互相关联制约,调整难度较大,但只要认真阅读有关图纸资料,了解其原理和构造,并掌握一定的技术和经验,就能使检修工作达到标准要求。

  ( 3)进口设备控制系统较先进,仪表人员应与机械设备人员密切合作,认真核对、调校好各处联锁值,特别是轴位移、振动、窜量、轴瓦、轴承温度等的联锁值设定应认真确认,避免误报警,造成不必要的损失。

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