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气体空压机的运转方法改革剖析

发布日期:2011-06-29 来源: 中国压缩机网 查看次数: 75
核心提示:     1改进前的工艺流程  原为3台SKA-303J水环式压缩机并联使用,2用1备,单台功率160kW,转速740r/min,抽气量57m3/min.0.2MPa工业水经手动调节阀进入泵内,经过泵压缩后进入气液分离罐,通过手动调节来控制分离罐内液位为1020,以排除带出的多余水分。工艺流程。  由于采用连续进水,液位极易波动,严重危害平稳生产。液位高,则水环式压缩机过载,容易跳机,严重时会造成电解装置连锁停车;液位低,则水环式压缩机缺水,设备干磨,抽气量不够,氢气通过分离罐外逸。  经过与厂家
  

  1改进前的工艺流程

  原为3台SKA-303J水环式压缩机并联使用,2用1备,单台功率160kW,转速740r/min,抽气量57m3/min.0.2MPa工业水经手动调节阀进入泵内,经过泵压缩后进入气液分离罐,通过手动调节来控制分离罐内液位为10%20%,以排除带出的多余水分。工艺流程。

  由于采用连续进水,液位极易波动,严重危害平稳生产。液位高,则水环式压缩机过载,容易跳机,严重时会造成电解装置连锁停车;液位低,则水环式压缩机缺水,设备干磨,抽气量不够,氢气通过分离罐外逸。

  经过与厂家探讨,借鉴其他类似气体的运行经验进行改进。将连续进水改为循环利用与间断补水相结合,增加换热器和自控装置,采用内循环自控系统,科学控制液位。

  2改进后的工艺流程

  现为3台JSKA-303J水环式压缩机并联使用,2用1备,单台功率160kW,转速740r/min,抽气量57m 3 /min.开车前0.2MPa工业水经手动调节阀进入列管式换热器,后进入泵内,一部分工业水被湿氢气带出进入气液分离罐。待分离罐内的液位达到80%后关闭工业水进水阀,正常工作时罐内工业水经列管换热器冷却后进入压缩机内,如此往复循环。

  如分离罐内的液位超过80%,由防爆电磁阀控制液位,电磁阀打开排水,液位低于70%,电磁阀关闭。

  其工艺流程。

  3改进取得的实效

  (1)解决了气液分离罐液位不稳的问题。原工艺需要工业水连续不断地进入泵内,由于工业水压波动,出水手动阀的开度和液位很难控制。改进后,只需进入一定量的工业水,正常工作时,泵的水供应由工业水的内循环完成,消除了水压对液位的影响,液位非常稳定。

  (2)解决了氢气压力波动造成的氢气泄漏。改进后,分离罐液位稳定,泵的运行稳定,出口氢气压力稳定,避免了因氢气压力波动导致法兰密封松动。

  (3)解决了工业水浪费问题。原工艺需要工业水连续不断地加入,一旦断水,造成紧急缺水,如不及时处理,氢气将会通过排水管外漏,安全受到威胁,氢气压力也会立即下降,造成后续工段停车。改进后只需加入一定量的工业水就可关闭进水阀。

  (4)工艺改进后各指标稳定,设备能长期稳定运行,提高了安全性,延长了使用寿命。

  (5)改进后的工艺大大降低了工人的操作强度,尤其是电解槽升降电流时,氢气压力波动大,这时无需人工调节分离罐内的液位。

  综合来看,水环式氢气压缩机改良后,设备运行正常,氢气处理系统运行平稳,大大提高了设备运行的安全性,大幅度降低了操作人员的劳动强度,取得良好的实效。

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