1.1266 /320压缩机的扩缸改造
由于目前仍采用常压变换, 三段碳酸丙烯酯脱碳的工作压力已经调整为 2. 3M Pa, 2种机型的各段压缩比不同, 为平衡压力, 生产时只能够使用H223 165 /320型机的四入阀控制压力; 此外, 开2台1 266 /320压缩机时, 因三段超压而只能减量生产, 造成电耗较高。为此, 对 1 266 /320压缩机进行了扩缸改造。
( 1)根据计算, 四、五段缸套内径由 322 mm扩大至331 mm, 单机增加打气量 610 m 3 /h(标态 ), 活塞力在设计范围内, 并且不会影响油孔的注油。
( 2)压缩机四、五段活塞采用镶套方法, 方便实用。
( 3) 六段缸套内径已由138 mm 扩大至142 mm, 改造后五段的压力不会超压, 影响不大。
改造后经满负荷试运行, 在压缩机三段不超压的情况下, 生产气量由 16 000 m 3 /h(标态 ) 提高至 16 500 m 3 /h (标态 )左右, 与计算值基本吻合。在 2 台 1 266 /320压缩机运行时, 日产氨醇200 ,t 较改造前增加 14 t.
2 H223 165 /320压缩机新型气阀的使用
由于 H 223 165 /320压缩机是匹配三段加压变换流程的, 在常压变换时与 1 266 /320压缩机一起使用, 三段出口压力由原设计的 2. 05M Pa上升至 2. 30 MPa, 二段压力由原设计的 0. 75 M Pa上升至 0. 90 MPa, 造成二段压缩比过大、出口温度高, 对气阀的阀片冲击、影响较大。同时, 由于阀片质量差、组装检修时质量跟不上, 二段出口气阀损坏较严重, 平均使用寿命只有 270 h, 远低于3 000 h的要求, 不仅影响正常生产, 而且对压缩机的传动部件造成损害。
针对这一情况, 一方面降低阀片的升程, 另一方面决定在一段和二段出口使用聚醚醚酮( PEEK )阀片和日本钢片 (相当于 1Cr18N i9T i)进行试验, 同时加强检修质量管理, 组装和更换气阀时由专人负责。通过试验, 这 2种阀片的平均使用寿命均达到 3 000 h, 满足了生产要求。
3压缩机放空气的回收
压缩机在停车时, 压缩机内部的压力气体通过各段放空排入大气中, 既造成污染, 又造成浪费。
根据工艺流程, 在放空缓冲罐的放空管线上加一管线至压缩机回一入总管, 同时在回收管线与放空缓冲罐的放空管线上各加一球阀。平时操作时, 打开放空阀、关闭回收阀; 回收气体时, 开回收阀、关放空阀, 操作很方便。每次检修停车时,可回收气体约 200 m 3(标态 )。
4提高各段水冷却器冷却效果
( 1)更换压缩机一、二段水冷器中泄漏较多的水冷芯子。
( 2)对水冷器定时进行反洗; 对因结垢、堵塞列管的低压段水冷芯子, 用专用清理器械清理, 直至管子内壁显出材质本色。
( 3)循环油列管冷却器更换为型号统一的板式换热器, 同时将循环油泵的填料密封改为机械密封。
( 4)将一 ~ 三段水冷器的密封垫改用铝制密封垫, 以降低冬季因封头出现漏气而造成压缩机停车的几率。
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