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新型压缩机问题的剖析与解决方法

发布日期:2011-05-20 来源: 中国压缩机网 查看次数: 141
核心提示:   1LG60/1.0型可燃气螺杆压缩机组概述。  1.1机组参数。  压缩机机组由LG60/1.0型可燃气螺杆压缩机,主电动机,工艺气系统,冷却水系统,喷凝缩油系统,润滑油系统,密封系统,排污系统及控制系统等组成。工艺气系统由吸气,压缩,排气系统及旁路系统组成,各系统配备相应安全保护控制系统。润滑油系统设有粗油滤器,油泵,精油滤器,油冷却器和油分配器。压缩机内介质为火炬气,其体积流量为60m 3 /min,吸气压力0~0.1MPa,吸气温度-10~ 45!,排气压力1.0MPa,排气温度小于80!,轴
  1LG60/1.0型可燃气螺杆压缩机组概述。

  1.1机组参数。

  压缩机机组由LG60/1.0型可燃气螺杆压缩机,主电动机,工艺气系统,冷却水系统,喷凝缩油系统,润滑油系统,密封系统,排污系统及控制系统等组成。工艺气系统由吸气,压缩,排气系统及旁路系统组成,各系统配备相应安全保护控制系统。润滑油系统设有粗油滤器,油泵,精油滤器,油冷却器和油分配器。压缩机内介质为火炬气,其体积流量为60m 3 /min,吸气压力0~0.1MPa,吸气温度-10~ 45!,排气压力1.0MPa,排气温度小于80!,轴功率400kW,转速3000r/min.对润滑油,凝缩油,循环冷却水和仪表空气,均需控制压力和温度。

  1.2工作原理。

  螺杆压缩机内气体流动方向及喷凝缩油方向见图1.吸气口及排气口两者几乎成对角线,但实际进排气方位为上进上排形式。

  图1压缩机气体流动方向示图螺杆压缩机有2个旋转转子(阳转子与阴转子),其水平且平行配置在气缸体内。在阴,阳螺杆转子上的排气端外侧装有止推轴承,承受由吸入和排出压力差而产生的轴向推力。在吸入侧和排出侧的轴承与螺杆转子间设有轴封装置,在轴封装置靠近螺杆转子端充入氮气,防止轴承润滑油漏入气缸和气缸内气体向外泄漏。在阴,阳螺杆转子吸气端外侧均设有同步齿轮,其速比与螺杆转子速比相等。

  依靠轴承支撑和同步齿轮厚薄片的调整使阴阳转子间,转子外圆与气缸体间及转子端面与气缸端面间均保持极小间隙,工作时互不接触,不会摩擦也无需润滑。为了获得转子间间隙*小值,减小热膨胀对间隙的影响,采取的气缸内腔喷入适量凝缩油的方法控制排气温度,使原绝热过程基本趋于等温压缩过程,提高绝热效率,减少功耗并降低噪音。

  2振动故障原因分析及解决措施。

  2套螺杆压缩机组一直平稳运行,但到2009年以后,机组振动烈度幅值稳中有升,一直高居不下,且有加剧趋势,其振动烈度幅值见表1和表2.从表1和表2数据可知,机组振动烈度幅值有明显加剧的趋势。另外,从机组的频谱图中也可以看出,频谱主要由转子的啮合频率及其谐频组成,转子转速频率几乎看不到。考虑机组已经连续运行10多年,且介质成分较为复杂等实际情况,诊断为阴阳转子螺杆齿面磨损严重,导致啮合过程不再平稳,有冲击作用。考虑生产需要,先对机组一进行了停机解体,更换了转子系统。20100113,机组一检修后开车运行,振动监测表明振幅明显下降,检修效果明显,达到预期目标。随后对机组二也进行了相似的检修,并于20100208开车运行,振动监测表明,效果明显。振动频谱图对比见图2和图3,检修前后机组振动烈度对比。

  从表3~表4和图2~图3可以看出,检修后机组一和机组二振动烈度*大值分别从17.99mm/s,22.85mm/s降至10.60mm/s,7.40mm/s;机组一和机组二啮合频率幅值分别从29.7119mm/s,30.1071mm/s降低至12.9085mm/s及6.9055mm/s.检修效果明显,达到了预期目的。

  3结语。

  螺杆压缩机零件少,结构紧凑,运行平稳,可靠,使用寿命长,维护管理简单,没有需要频繁更换的易损件,只需进行简单的维护,保养即能满足机组正常运行。按照文中所述的方法检修之后,压缩机振动烈度明显减小,为今后类似机组的检修积累了宝贵的经验。

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