江苏淮河化工有限公司无机厂40kt/a合成氨生产装置现有4台4M2075/320型氮氢气压缩机(六级压缩),均是旧压缩机。投入使用前,由主机生产厂对4台压缩机进行了重新设计和改造,使其适应现在的工艺流程。在使用过程中发现:二段活塞和活塞环的使用寿命较短,活塞环有时碎成颗粒状,卡在活塞与气缸之间使活塞与气缸难以分离,给维修拆卸造成很大的困难,既增加了维修费用和工人的劳动强度,又影响生产。为此,对二段活塞和活塞环进行了改造。通过一段时间的运行测试,各项指标均符合工艺要求,改造达到了预期的效果。
2原因分析
原设计的二段活塞材质为灰口铸铁,活塞环材质为球墨铸铁,支承环材质为填充聚四氟乙烯。支承环位于活塞中部,两端各设2根活塞环。 经综合分析,活塞,活塞环使用寿命短的原因:活塞第2道环槽与支承环槽之间的间隔只有8mm,活塞材料为灰口铸铁,强度不够,运行磨损后,活塞环槽的间隙变大,活塞环反复撞击环槽两边的间隔,8mm的间隔首先被撞断,继而卡住活塞环,使活塞环烧毁,断裂,气缸被拉毛。缸径较大,只有1个注油点,润滑不够,活塞环处于半干磨状态,磨损加剧。气缸磨损后,气缸与活塞之间的配合间隙太大,没有及时更换气缸套。
3改造方案
(1)第1次改造是参考其它企业的经验,认为球墨铸铁活塞环容易断裂是材质原因,只是将材料换成填充聚四氟乙烯,规格复制原设计尺寸,还将开口间隙适当放大。改造后,虽然解决了活塞环的断裂问题,但使用寿命仍然不长,密封效果也不理想。
(2)第2次改造对活塞环原设计作了较大的改动,活塞材料由灰口铸铁改为铸钢;因活塞环需要加宽加厚,将原中间支承改为两端支承,目的是在中间留出较大的空间来布置活塞环。支承环位于活塞的两端。
当活塞运行到死点位置时,支承环大部分进入到气室内,将失去气缸壁的支承,如果此时支承环仍采用矩形环,就会脱槽落到气室内引起击缸。为防止支承环脱槽,将支承环槽一端和支承环均加工成45,45斜面代替了气缸壁的支承作用。
(3)活塞环的径向厚度由原12mm增加到18mm,活塞环和支承环的表面积增加较大。按常规分析,运行时必然会产生较多的摩擦热,如果不能及时移走这些热量,将破坏气缸内热量的平衡,甚至会烧毁活塞环和支承环。值得注意的是,支承环虽然由1根增加为2根,表面积增加许多,但改造后的支承环并不是全程参与摩擦,当活塞运行到上,下死点位置时,支承环总长84mm,其中64mm脱离气缸壁,不与气缸壁摩擦;填充的聚四氟乙烯摩擦系数小,自润滑性能好,所以不会产生太多的摩擦热,只要气缸水夹套的冷却水量充足,因加宽活塞环和支承环而多产生的热量可以被气体和冷却水移走,即气缸内热量的产生和移走还是保持平衡的。
4结语
经运行2000h后拆开检查,发现活塞环磨损很少,与气缸壁磨合得也很好,支承环也完好无损。改造后的二段活塞和活塞环性能完全能满足生产工况的需要,达到了设计要求,而且更能适应气缸被磨损后的状况,只要适当加厚支承环,加大活塞环,即使气缸磨损2mm以上,仍能取得很好的效果。二段活塞的改造成功,延长了气缸,活塞的使用寿命,解决了原来需要换缸套的问题,节约了大量的维修费用和时间。
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