针对东方红型内燃机车风源系统的故障分析
发布日期:2011-04-25 来源: 中国压缩机网 查看次数: 383 作者:wangwei
核心提示: 一 内燃机车风源系统存在的问题 东方红<5>型机车的风源系统由空压机、总风缸、空气干燥器及电控部件组成,作用是为机车的制动机和其他的辅助用风设备提供压缩空气。 1.供风速度慢 供风速度慢老型机车的风源系统中供风部件采用的是3W-1.6/9型空气压缩机,该型压缩机的供风速度是1.6m3/min,总风缸的储气量为1000L,风缸压力从0上升到900kPa
一 内燃机车风源系统存在的问题
东方红<5>型机车的风源系统由空压机、总风缸、空气干燥器及电控部件组成,作用是为机车的制动机和其他的辅助用风设备提供压缩空气。
1.供风速度慢
供风速度慢老型机车的风源系统中供风部件采用的是3W-1.6/9型空气压缩机,该型压缩机的供风速度是1.6m3/min,总风缸的储气量为1000L,风缸压力从0上升到900kPa需要10min,风缸压力由750kPa上升到900kPa需要93s。
2.系统连续工作时间长,故障率高
系统连续工作时间长,故障率高工矿企业铁路运输特点是,机车起动、换向、制动频繁,要求风源系统供风速度快。由于该车型风源系统供风速度慢,部件工作时间长,动作频繁,磨损增加,结果是系统故障率上升,造成机车运用率下降,机车检修、运用成本增加。
3.电控部件多,控制复杂
该系统中空压机是靠Z2C-62并励直流电动机驱动,由于并励电动机自身特点,在启动过程中要采取二级降压启动,因此,在电路中需要两个接触器和降压电阻。由于部件多,加之动作频繁,经常烧损接触器和电阻,系统故障率增高。
4.部件自身性能差
3W-1.6/9型空气压缩机由两个低压缸和一个高压缸组成,额定转速1500n/min,活塞和缸套的润滑是采用连杆上的油针飞溅润滑,因此,由于润滑不良经常出现摩擦副之间干磨和磨损加剧的现象。致使空压机的使用周期缩短,更换频繁。
二 确定改造方案及实施
1.方案确定
方案确定关于该型机车无法满足翻渣作业要求,曾经考虑在翻渣线增添一座空压机站,但受资金和场地原因而无法实施,*终确定对该型机车风源系统进行改造。
首先,对我部所有型号的内燃机车的风源系统的特点进行了调查和分析。特别是GK1C型内燃机车,该型机车属于我国第三代内燃机车,机车自2003年在我部投入使用后,以其优良的性能,高效的牵引能力为本钢的铁路运输生产做出了积极的贡献,特别是该型机车的风源系统,具有供风速度快,控制简单,部件质量优良的特点。*终我们在该型机车风源系统的基础上,结合老型机车的特点,制定出改造方案。要将老车型的风源系统进行全新改造,重点要解决以下几个问题:
1)为了节省费用,尽可能地利用原风源系统中的部件。
2)风源系统是机车安全运行的重要保证,改造方案必须在保证机车安全运行的基础上加以实施。
3)在保证机车其他功能不变的情况下,对机车风源系统进行改造。
4)风源系统在改造后具有以下特点:首先,供风速度快。第二,改变原有电控方式。第三,提高系统中部件的使用寿命。第四,风源系统运行安全可靠。
2.具体实施具体实施
2.1 提高风源系统供风速度
提高风源系统中供风速度的**途径就是更换空气压缩机,我们选用的是Z-2.4/9型空压机,该型空气压缩机的供风速度是2.4m3/min,总风缸的储气量为1000L,风缸压力从0上升到900kPa需要6min,风缸压力由750kPa上升到900kPa需要35s.
2.2 改变电控方式,减少系统故障率
1)将原空气压缩机驱动电机由13kW并励式Z2C-62改为22kWZD316A型串励式,取消了原系统中降压起动电阻,充分利用串励电机的负荷特性,满足了风源系统工作需要。
2)将原系统的供电电路进行改进,改为由主发电机直接供电,取消了中间环节,提高了逆流二极管的使用寿命,提高安全性。
3)将原系统中的起动接触器CZO-150/10型改为S156K-33-110V型,并加装PRS-80C型保护装置,大大的提高了部件的使用寿命。简化电器元件的配置,提高了系统运行的可靠程度,降低了系统故障和检修成本。
三 改造后应用效果分析
1.应用效果
应用效果我们在511号内燃机车架修中进行了改造,为了确保改造效果,实施了三个阶段的调试整改,一是架修后厂内调试,二是机车的试运调试,三是机车投入运用后的跟踪调试。通过三个多月三个阶段的调试,除对其中的部分小的环节进行了改进外,完全实现了实施改造的预期目标。具体优点有:
1)风源系统供风速度明显提高。风缸压力从750kPa升至900kPa由原来的93s提高到现在的35s,提高2.5倍。
2)故障率降低。由于对电控部分进行了改造,电器原件的故障率急剧下降,机车运用率得以提高。
3)提高了空压机的使用寿命。原3W-1.6/9型空压机由于供风速度慢,由于机车用风量大,致使空压机工作时间长,加之空压机转速高(1500n/min)、润滑不良(靠油针飞溅润滑)等缺陷,每半年就要对空压机进行分解检修。改为Z-2.4/9型空压机后,供风速度提高,空压机转速为1000n/min,润滑方式为压力润滑,由专门的供油泵来完成,因此使用寿命4倍以上。
4)机车运行安全可靠。我们对511号内然机车的风源系统的改造后,通过实际运用效果良好,同时也为下一步对老型机车实施改造提供了依据,又先后对六台该型机车进行了改造,达到了预期的效果。
2.效益分析
效益分析12台东方红<5>型机车风源系统改进后,将取得就巨大的经济效益,主要体现在以下几方面:
1)降低油耗。由于机车风源系统故障,机车回厂修理,往返需要平均4h,每小时机车平均油耗为20L/h,经2005年、2006年统计,机车因风源系统故障回厂修平均每年单台14次。
2)提高机车利用率。根据2005年、2006年的平均统计,机车因风源系统故障返修每台年平均14台次,平均在库时间为4.2天。
3)节约备件资金。根据2005年、2006年的平均统计,机车因风源系统故障返修每台年每年需要更换1.6个空压机,其他备件(接触器、降压电阻、电机等)费用每台平均3.6万元。
4)项目投资费用。该项目单台投资6.5万元,其中,空压机组投资4万元,其他备件费用2.5万元。
四 结论
随着本钢铁路运输内燃化的确立,内燃机车所承担的运输任务将不断加大,由于老型机车的受到自身特点的限制,将越来越不适应现代铁路运输的需要。通过这次风源系统的改造成功,积累了经验,同时也说明对老型机车实施改造,是实现老型机车技术升级,适应本钢铁路需要的有效途径。
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